5月
炼油厂轻烃车间
烷基化装置试车小组
正在制定试车方案
其中,他们在方案中写下了这样一条——在使用浓硫酸进行钝化处理之前,对设备、管线等进行反复的冲洗、爆破吹扫,并引入热空气进行充分干燥,尽可能地去除装置内部的杂质。
与同类装置相比,这是炼油厂轻烃车间烷基化试车小组的新增的一道工序。就是这句话,在装置开工后成为了“神来之笔”,并直接为公司节约了万元的废弃物处置费用。近期,该装置将试车期间使用的吨钝化废酸全部进行回炼,此项举措在国内同类装置中尚属首次。
实际上,增加这道工序并不像看上去的那样轻描淡写,而是试车小组“早有预谋”。让我们的思绪重新回到半年前,看看他们在那时都经历了什么……
外出“取经”不能只会copy
对于炼油厂来说,烷基化及其配套的废酸再生都是全新的工艺技术,因此在试车前公司委派试车小组前往全国各地“取经”,学习同类装置的开工试车、运行维护等相关技术。
在学习的过程中,试车小组了解到烷基化装置的投料试车初期,要先引入一部分浓硫酸对设备、管道表面进行钝化处理,避免腐蚀。根据同类装置经验,钝化后产生的废酸因为含有较多杂质,会对火嘴、过滤器等设备造成堵塞,很难通过废酸再生单元进行处理,只能通过外包的方式进行危险废弃物处置。
同类装置
开工产生的钝化废酸:吨
外包处置费用:元/吨
危险废弃物处置成本:万元
面对这么高的处置成本,试车小组的成员们动起了脑筋——如何将钝化废酸通过回炼再生呢?
经过研究讨论,试车小组发现,实现钝化废酸回炼的关键,在于最大程度减少杂质含量。基于这个目的,便产生了编制试车方案时,增加的那一条,确保进酸钝化前,装置内部达到比较理想的干燥和洁净度。
这样做的效果如何?
1.试车期间仅产生了吨钝化废酸,与同类别装置相比减少了吨。换算成危险废弃物处置费用,就节约了80万元。
2.根据化验分析结果,钝化废酸不仅杂质含量和水含量处于较低水平,浓度也比较高,为后期成功回炼打下了坚实的基础。
这个“算盘”打的
从10月下旬开始,炼油厂安排烷基化装置废酸再生单元回炼试车期间产生的钝化废酸。技术人员通过反复试验,摸索操作条件,掺炼比例从5%-6%逐步提高至30%。
原料变化后,都做了哪些调整?
1.合理分配四台高温过滤器的进料负荷,外操也增加了高温过滤器积灰清理的操作频次,主操认真监控装置的各项运行参数,保证回炼平稳,确保了钝化废酸的安全回炼。
2.平常操作中,时刻注意炉温和配风比,控制空气过剩系数,保证环保指标达标。
目前,烷基化装置试车期间产生的多吨钝化废酸已全部回炼完成,成品浓硫酸的浓度、纯度等品质指标保持稳定,产品质量全部合格。
废弃物加工一下,就成了原料
由于从试车阶段开始,烷基化装置的人员始终打着降本增效的“小算盘”,不仅减少了吨钝化废酸,还通过“自我消化”实现了钝化废酸回炼,几乎用“零成本”的方式博取了最大的收益,降低了危险废弃物处置费用万元。
钝化废酸的回炼,还有这些意义
1.实现了降本增效;
2.通过废物利用的方式,从根本上避免了环境污染;
3.用实际行动践行习近平生态文明思想。
乌石化在线
全力推进六项重点工作
图文/编辑:冉然
审核:张祥
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